Le Projet de développement au large de la Nouvelle-Écosse, dans le gisement Deep Panuke, produisait du gaz naturel à partir de quatre puits dans un gisement extracôtier situé à environ 250 kilomètres au sud-est d’Halifax.
Faits intéressants
Début de la production en août 2013.
Production de gaz (équivalent) d’un volume de 147,2 milliards de pieds cubes.
Heures de travail consacrées à ce projet en 2018 par les Néo-Écossais : 442 022 heures.
Arrêt permanent de la production en mai 2018.
État : Abandonné et désaffecté
Le projet Deep Panuke a été définitivement abandonné et désaffecté.
Histoire
Le projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier de Deep Panuke est exploité par Ovintiv Canada ULC (anciennement Encana). La production a commencé en août 2013, et a été définitivement arrêtée en mai 2018. Le projet Deep Panuke a été exploité sur une base saisonnière de 2015 à 2018, avec une production uniquement pendant les mois d’hiver les plus froids, lorsque les prix du gaz naturel étaient plus élevés. Le plan du projet estimait que le volume le plus probable de gaz naturel qui serait produit, sur une durée de production prévue de 13 ans, serait de 17,8 milliards de mètres cubes ou 632 milliards de pieds cubes.
Le champ
Le champ gazier du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier de Deep Panuke est situé sur le Plateau néo-écossais, à environ 250 kilomètres au sud-est d’Halifax. Le gaz naturel a été produit à partir du réservoir carbonaté de la formation Abenaki par quatre puits de production.
Activités
Le gaz produit et traité au large était transporté par pipeline sous-marin jusqu’au rivage et, finalement, jusqu’aux marchés du Canada et des États-Unis. Le projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier de Deep Panuke utilisait une plateforme de production en mer de type autoélévateur, appelée centre de champ de production, qui était reliée aux quatre puits de production sous-marins par des conduites sous-marines. Le centre de champ de production a été conçu pour un débit de gaz de pointe de 8,5 millions de mètres cubes par jour, soit 300 millions de pieds cubes standard par jour.
Le gaz brut produit dans le cadre du projet contenait environ 0,18 % de sulfure d’hydrogène; par conséquent, un équipement d’adoucissement du gaz a été installé dans le centre de champ de production. Une unité d’amine a été utilisée pour éliminer le sulfure d’hydrogène et le dioxyde de carbone, qui sont tous deux considérés comme des gaz acides. Après l’élimination, le gaz acide a été injecté dans un puits d’élimination foré à cet effet.
Le volume total de gaz produit par chacun des quatre puits de production de Deep Panuke figure dans le tableau ci-dessous.
Nom du champ
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Production totale – millions de mètres cubes
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Production totale – milliards de pieds cubes
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MarCoh D-41
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1 699
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60,0
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Margaree F-70
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851
|
30,0
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Panuke M-79A
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906
|
32,0
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Panuke H-08
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715
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25,2
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Production totale
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4 171
|
147,2
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Désaffectation et cessation d’exploitation
Les activités des quatre puits de production du projet Deep Panuke ont été définitivement arrêtées en mai 2018. Le programme d’obturation et de cessation d’exploitation a nécessité l’utilisation d’une plateforme autoélévatrice, la Noble Regina Allen (NRA), pour mettre en place une série de bouchons de ciment et de bouchons mécaniques dans le puits de forage afin de sceller définitivement les puits conformément aux règlements. Ceci afin d’empêcher les hydrocarbures de migrer à l’intérieur ou à l’extérieur du puits.
La NRA a quitté le port de Halifax en février 2020 pour se rendre au large des côtes et commencer les activités de désaffectation et de cessation d’exploitation. Le centre de champ de production a été retiré avec la Boabarge 34 de Kvaerner Canada Ltd en juillet 2020. L’obturation et la cessation d’exploitation des cinq puits du projet (quatre puits de production et un puits d’injection) ont été achevées en août 2020. Ovintiv a utilisé le navire Skandi Neptune de DOF pour retirer les actifs sous-marins (par exemple, les structures de protection de la tête de puits). Ces travaux ont été réalisés et le projet a été entièrement désaffecté et abandonné en octobre 2020.
Un programme de surveillance après cessation d’exploitation a été réalisé au cours de l’été 2021 pour reconfirmer l’intégrité du programme d’obturation et de cessation d’exploitation du puits, et pour confirmer que rien sur le fond marin ne pourrait constituer un danger potentiel pour d’autres utilisateurs commerciaux de l’océan. L’OCNEHE a estimé que les exigences en matière de surveillance après cessation d’exploitation avaient été respectées et a conclu qu’une surveillance future n’était pas nécessaire. L’autorisation d’exploitation de Deep Panuke a été révoquée et le projet officiellement fermé.
Veuillez noter que certains renseignements liés à ce projet peuvent avoir été archivés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l’adresse info@cnsopb.ns.ca.